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用非晶态合金磁性槽泥改造磨机高压电机节能权衡

2021-09-08 10:55:55

用非晶态合金磁性槽泥改造磨机高压电机节能效果显著

节能是我国能源工作的一项重要的工作,特别是广东地区能源紧张是众所周知的,电能的缺口现在达到18%,如果不加大节能工作的力度,电能缺口还会逐渐加大。目前我国的高能耗企业主要是水泥、冶金、化工等重工业企业,特别是水泥行业,能耗高,成本高,属于低值高耗产品,如果不降低成本,水泥行业的生存空间就会越来越小,最终被淘汰出局。要降低生产成本,在水泥行业来说,降低单位电耗是一项主要工作,因为水泥生产的电耗占生产成本的比例很大,约1/3左右。因此节能降耗工作是一项不可忽视的工作。

目前水泥生产的主要设备是磨机,是一种高能耗的设备。磨机的电耗基本上占水泥生产电耗的2/3,因此磨机节能工作也成为当前水泥生产企业节能工作的首要任务。但目前磨机配用的电机都是6000V的高压电机,除了使用进相机或静止式进相器和电容进行功率因数补偿外,没有其他的好方法能使磨机电耗进一步下降。但随着社会进步和科学技术的发展,90年代初由国家能源部牵头研制出来的磁性槽泥出现在神州大地,为节能工作开辟了一条广阔的大道,磁性槽泥的应用为我国节能带来了巨大的经济效益和社会效益。磁性槽泥的应用在九十年代初已经在内地广泛使用,为企业带来了巨大的经济效益,但在广东地区,磁性槽泥的应用还是一片空白。目前磁性槽泥的型号已经改进到第四代,称为“非晶态合金磁性槽泥”,它可以有效的发挥电机的内在潜力,使电机出力最大,电耗最低,是一个非常值得推广的节能项目。下面就我厂进行电机节能改造的情况做一个简单介绍,希望大家能够从这个项目中获得巨大的经济效益。

我厂有九台2.2×6.5的球磨机,全部配用6000V/380KW的重型电机,以前全部使用静止式进相器作功率因数补偿进行无功节电,但对有功节电却毫无办法。现在采用非晶态磁性槽泥进行电机节能改造后,电机节电率达到7.6%,大幅度降低了电能的消耗,而且这是在保证了电机输出功率的情况下,节约下来的有功电耗。换句话说,也就是充分挖掘了电机的有功潜能,有效的提高了电机的电磁转换性能,在保证电机的输出功率的情况下降低电机的励磁电流,使电机的有功潜能充分发挥出来,负载电流降低7.6%,从而达到节电的目的。可不要小看了这7.6%的节电率,它可是一个巨大的经济效益。下面是一个实实在在的实例。

我厂成品车间4号水泥磨的电机负载电流,在改造前是39.5A,输入电压是6000V,改造后在同样负荷的情况下,负载电流下降到36.5A,也就是说下降了3A电流。经计算下降了38KW的电能消耗。按电机每天工作24小时,一年按十个月计算,电价按每度电0.6元计算,每一年这台电机可节约电费(38×24×30×10×0.6=164160元)。由此可看出,因为都是大电机,又是长期连续运行,哪怕是百分之几的节电率,一年下来也是一笔可观的电费。特别是水泥、冶金、化工等高能耗企业,如果都能够积极进行电机的节能改造,一方面可以降低自己的生产成本,为自己带来巨大的经济效益,另一方面也可以减缓目前电力紧张的局面,为社会带来良好的社会效益,何乐面不为呢?

这种节能方法既简单又有效,对电机和设备没有任何负面影响,相反的却好处多多,除了以上所说的效益以外,还有很多好处。比如,因为电机负载电流下降,电机的温升也明显下降,这样就减缓了电机绝缘的老化,大大延长了电机的使用寿命,这也是一个不小的经济效益,因为延长了电机的使用寿命,不用更换新电机,这不是效益吗?还可大大减小电机的运行噪音,因为改善了电机的励磁性能,使电机转子在换相过程中,大大减小了磁脉冲,使转子在换相时可平滑过渡,因此大大减小了磁脉冲对转子的影响,因而使转子在定子内的振动大大减小,这样使电机的运行噪音大幅度减小。

我写这篇文章的主要目的是因为我国目前的能源紧张,能源价格也在不断上涨,这样相应的使生产成本也增高了,为了使大家能有效降低生产成本,从节能中获得经济效益,因此特意写了这篇文章奉献给大家,希望大家能从这篇文章中有所收益。如果有什么问题和建议,希望大家能和我沟通,来信或来电告知,我会尽量解答和帮助你们。我的电子邮件地址:wx5303@,:

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王新

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